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烟气脱硫技术与应(yīng)用
发布时间:2016/11/21 16:39:08 来(lái)源:宏(hóng)大除尘设备

 

   我国烟(yān)气脱(tuō)硫控制技术的研究开发始于60年代初,对燃煤电厂、燃(rán)煤工业锅炉和冶金废气开展(zhǎn)了(le)烟气脱硫工艺研(yán)究、设备研制(zhì),取得实验室小试和现场中试结果。80年代(dài)以来,开展了一系列(liè)研究、开发和产业化工作(zuò)。原_科委组织(zhī)了七五和(hé)八五攻关项目,对(duì)_上现有脱硫技术主要方法进行研究和实用性工(gōng)程装置实验;_自然(rán)科学基金委员会设立(lì)课题(tí)支持脱硫技术的(de)基础研究,取得了很多成(chéng)绩。目前我国自行研究开发的(de)烟气(qì)脱硫方法,尚处在工业化示范试验阶段。_科(kē)技部在九五期间,组织中小锅炉实用脱硫防尘技术与装(zhuāng)备研究及产业(yè)化攻关课题,其中包括针对燃煤电厂烟(yān)气脱硫技术(shù),采用脉冲电晕等离子体烟气脱硫新技术研究;与此同时,引进了脱硫技术项目,进行示范规模试验和工业化运行应用。

    我国电厂烟气脱(tuō)硫技术起步于1961年,科研院所和高等院(yuàn)校相继投入研究开发力旦,进行于法、湿法和半干法等(děng)等(děng)的烟气(qì)脱硫(liú)的探索研究,_科技部(原_科委)“七五” “八五九五的脱硫专(zhuān)项支持取得_好进展。但目前我国自行开发的烟(yān)气脱硫工程,尚处在小试(shì)、中试阶段。工业化、产业化技术(shù)不多。

1.旋转喷雾(wù)干法烟气脱(tuō)硫中试

    1983年(nián),在四川白马(mǎ)电厂建成了处理烟气量(liàng)3500Nm3/h小型试验装置基础上,在该电厂进行70000Nm3/h中试装置。经过近一(yī)年的调试和2000小时(shí)连续运转考查,使用石灰为脱硫剂,处理高硫煤(硫含量(liàng)为3.5%)烟气,在钙硫比为1.4时脱硫率约为80%。

    脱(tuō)硫(liú)剂喷人吸收塔以后,与烟气中SO2发生反应,生成(chéng)固体灰渣,固体(tǐ)灰渣在塔内下落时不断干燥,_终形成干燥固体粉尘,一部分(fèn)在塔内分离排(pái)出,另一部分随烟气进入电除尘器除去。

    工艺流程包括:吸收剂制备,吸(xī)收剂浆液雾(wù)化,接触混合反应,液滴蒸发与SO2吸收和(hé)废渣排出。

主(zhǔ)要设(shè)备:
(1)
喷雾机:RN—10T型,转速1000r/min,雾化浆(jiāng)液10t/h
(2)
吸收塔:φ8m,圆筒体高6m
(3)
电防尘器:双室(shì)双电场,有效截面(miàn)积2×15.8m,单电场长4.5m
(4)
引风机:Y4—73NO18D型,转(zhuǎn)速960r/h,容(róng)量143920m3/h,压力3300Pa
(5)
石灰消化器:φ600×4500mm,容(róng)量3-5t/h
(6)
湿式球磨机:MXQG1500型,φ1500×3000mm,出力2-7t/h(干料)

    主要技术问题,高速旋转喷头磨强,影响雾化质量形成结垢,浆(jiāng)液输送泵的耐久性等。

2. 旋转喷雾干法(fǎ)烟气脱硫工艺试验研究

    1987年开始,为引进丹麦Niro公司旋转喷(pēn)雾干法烟气脱硫设备运行积累操作经验,在北京市橡胶(jiāo)六厂6.5t/h锅炉上引出部分烟气,建(jiàn)立处理2000Nm3h烟气量的试验装(zhuāng)置,开展前(qián)期工艺试验。

    Ca(OH)2浆(jiāng)液的雾化以及与烟气充分混合反应脱硫装民包括干燥吸收塔(tǎ)、高速(sù)离心喷算机、气(qì)流分布器和终产物收集器。干燥吸(xī)收塔直径2m,高5m,高速离心喷雾机转速为17000—27200r/min,浆液流率为50kg/hCa(0H)2由生石灰在消化槽制成,烟气入口温度150.被处理S02浓度1000-2000ppm。绝热饱和温度值为24.6、钙硫比1.2—1.8时,脱琉串为66%-79%

3.湖北松木坪电厂建成5KIn3h烟气水洗_活性炭脱(tuō)硫中试(shì)

    1987年建成,用含碘O.5%的活性炭为脱硫(liú)剂,填装(zhuāng)在并列的4座填充脱疏塔中,烟气通过(guò)脱硫塔时,SO2被活性(xìng)炭吸附并催化氧(yǎng)化成硫酸。饱和后的脱硫塔用不同浓度的稀硫酸随和水分五级依次洗(xǐ)涤_,炭中残留的硫酸浓度降至约3%左右,然后用蒸汽干(gàn)燥再投入脱硫运行。_、二级(jí)洗出为20%稀硫酸产品,20%稀硫酸经浓缩制得70%硫酸。_长单塔累(lèi)计运行时间(jiān)约2000h,_长的全流程连续运行15天。入口S02浓度大于3000PPm,出口S02浓度小于(yú)350Ppm,脱硫率88%

    催化活(huó)性物碘的流(liú)失和稀硫酸浓缩(suō)是该法的严重问题、致(zhì)命(mìng)弱点,阻碍了扩大应用。

4.四川豆坝电厂5000Nm3/h烟气磷铵肥(féi)料脱硫中试

    1982年西安热工研究所首先探(tàn)索本方法,1983年至(zhì)1985年初热工所与四川环保科研所合作进行3m3/h小试,确定了该法(fǎ)的基本流程。1986年磷铵肥法烟气脱琉被遴选为_七五重点攻关专题,在四(sì)川豆坝电厂建成5000Nm3/h中试装置,于(yú)1990年底连续运行2000h以上.经_组织的验收签定确认该法流程合理可行。中试时S02浓度为1600-2700Ppm的烟气(qì),总脱硫效率维持在>95%,磷矿粉萃取率>90%,获得(dé)有效成分为37%的(de)氮(dàn)磷复台肥料数十吨。

    经_除尘后(hòu)的烟(yān)气含(hán)尘浓度<200mgNm3,经喷水降温调湿后进入4塔并列的新型活性炭脱硫塔组,3塔运行、1塔_。采用稀硫酸及三级洗涤(dí)_,获得浓度为(wéi)30%左右的硫酸,活性炭脱琉后的烟气进入二级脱硫塔,用磷铵溶液洗涤,净化后的烟气排放,在常规单槽多桨萃取槽中用脱(tuō)硫制得的琉鞍分解磷矿粉萃取获得的稀磷(lín)鞍加氨中和得磷铵,作为二级脱(tuō)琉的洗涤液。二级脱琉(liú)后的肥料桨经氧化、浓缩、干燥,获得固(gù)体氮(dàn)磷复合肥料。

5.喷钙脱硫成套技术与示范工程

    在贵阳市贵州轮胎厂一台(tái)20t/h层燃炉进行示范。钙(gài)粉用(yòng)水泥罐车运至脱硫(liú)装置进粉管处、用(yòng)气(qì)动输送方(fāng)式经三根进粉管道送至主料斗。主料斗设有粉使测(cè)量装置(zhì),还设有过滤装置以除(chú)去气(qì)动输送排气中的粉尘。主料斗设有四个出料口同时(shí)出料,经振动(dòng)电机振动进入二次料斗,然后经加(jiā)粉器均匀(yún)进入到四台混合器中,加粉器由调速电机的(de)转速来控制加粉量。由高(gāo)压空气鼓风(fēng)机送来的空气将粉料于四个不(bú)同部位喷入锅炉炉膛,在炉内高温作用下,碳酸钙粉炬烧(shāo)分解成为氧化钙,同时部分(fèn)氧化钙与烟气(qì)中的So:反(fǎn)应生成亚硫鞍钙(gài)和硫鞍(ān)钙;未反应的氧化钙铅随烟气进入(rù)文丘里管,文丘里管(guǎn)前端设有一个水雾化喷头,氧化(huà)钙粉与(yǔ)水雾(wù)滴碰(pèng)撞,生成Ca(OH)2,进一步与烟气中的SO2反应生成亚硫鞍钙和硫酸钙。颗粒物在水膜除尘(chén)器中(zhōng)与飞灰一并除去,脱琉后的烟气经引风机人烟囱排出。

    Ca/S1.5时,系统脱硫率达80%,钙利用率为53.3%,其中包括文丘里管中(zhōng)喷入少量水及水膜(mó)除尘等(děng),有20%脱硫率。

6.工业燃煤锅炉湿式烟气脱硫工程

    工业锅炉湿法烟气脱琉(liú)除尘一体化研究开发、生产产品较多(duō)。介(jiè)绍几(jǐ)种如下:

   (1)SHG型脱硫除尘器采用了(le)干、湿结(jié)合的结构.含尘烟气经预(yù)旋分离,90%左右的较(jiào)大尘粒被捕集。SHG型脱硫(liú)除尘器充分利用旋风器芯(xīn)管气流的旋转力和通(tōng)过筛板时循环(huán)液在气流作用下形成的锑腾层,使(shǐ)气、液(yè)、固三相(xiàng)充分接(jiē)触,强化传质,进(jìn)一步将烟气中的细微尘粒捕集,并添(tiān)加(jiā)石灰(huī)脱除烟气中的二氧化琉,SHG型脱硫除尘(chén)器的脱水除男装置,排除了烟气带水现象,_了正常运行(háng),脱琉率为70%—80%SHG型湿式脱琉除尘器已在北京、徐州、杭州(zhōu)等地应用。

    (2)BL—ZH型(xíng)脱琉除尘器是塔式结构。塔的下部为除尘段,除尘(chén)段的上部为迷宫式布水装置,它使除(chú)尘段能形成一层均匀的水胺.再上面是由塔板组成的脱硫段,脱硫(liú)塔板的上部(bù)设有吸收液喷淋装(zhuāng)置和防止烟气带水的旋流板除雾装(zhuāng)置。

    该设备工作时,循环水泵将含有脱硫剂的吸收(shōu)液从位于塔体上部的循环液入口打入洗涤器,经塔(tǎ)板到达迷宫式布液装置(zhì),并(bìng)将液体均匀分布到除尘段塔壁。锅炉烟气则由位于塔(tǎ)体下部的烟(yān)气进口切向进入塔体旋转上升,在离心力(lì)作用下,尘粒被甩到塔壁而被水膜(mó)粘附由循环液(yè)出口排放沉淀(diàn)池。细微尘粒和(hé)大部分(fèn)二氧化(huà)琉随同烟气一起(qǐ)进入脱硫段,在塔板的作用下使气液间充(chōng)分接(jiē)触,在脱除二氧化琉的同时,也除去细微尘粒。被净化后的锅炉烟气经除雾板除雾后排出塔外(wài)。

    该种(zhǒng)脱硫除尘(chén)器已在张家口市人民医院和贵阳卷烟(yān)厂等(děng)单位得到应用。烟(yān)气进口速度在18—28m/s,空塔速度在1.5-3.5m/s,液气比为O.5-2.0L/m3,除雾旋(xuán)流板叶片向上翘(qiào)起22-25。,除尘效率大于98%;采用碱性(xìng)液作为吸收液时的脱硫效率为82.5%-88.6%,热(rè)态(tài)设备阻力小于1400Pa

    (3)卧式筛网脱硫除尘器

    卧(wò)式筛网脱硫除尘器_段为(wéi)冲击板除尘段,在冲击板前有喷淋管喷水,使冲击板上形成一(yī)层很薄的水膜,尘粒在惯性(xìng)的作用下,大尘粒与冲击板碰撞被捕集,被捕集的尘粒随往下流动的浓膜流到塔底:_段为(wéi)筛网陈尘脱硫段,筛网上面设(shè)有布水(shuǐ)管,使筛网(wǎng)形成一均匀水膜。在烟气的作用下筛网上的水膜呈(chéng)沸腾状,当大量气泡形成并随之破裂时,伴有少量的水花(huā)和水滴(dī),当烟气穿过水膜时(shí),气液间接触很充分,对细(xì)微尘粒的捕集(jí)和二氧(yǎng)化硫的脱除均_有利。在青岛第六(liù)橡胶厂、沈阳_机床厂等单位的(de)工业锅炉上得到应用。当采用水力冲渣加部分废碱水作为脱硫液、液气比为
1.5-2.0L/m3
左右、空塔速度为3-5m/s左右时(shí),脱硫率为60%—70%

    7.旋流饭塔烟气脱硫工程

    浙江大(dà)学化工系环(huán)境工程教研室在旋流板塔内用电石渣浆液对吸收含低浓度S02的烟(yān)气进(jìn)行了研究。电石(shí)渣是乙炔生产的副产物,其主要成分为(wéi)Ca(OH)2因此,用电石渣桨液(yè)吸收含低浓度SO2的技术,实质(zhì)上是湿式钙法烟气(qì)脱硫技术。使用电(diàn)石渣(zhā)作为脱硫剂不仅能为烟气脱硫提供(gòng)廉价的原料、又可(kě)解决乙炔(quē)生产厂家的度(dù)碴处理问题,达到以废治废的目的。

    浙江大(dà)学与杭州铁路分局机务段合作,为一(yī)台六吨锅炉(lú)设计建成φ1500旋(xuán)流板塔烟气脱硫防尘装置,装(zhuāng)设了四块塔板和一块除雾板,处理气量近2000Nm3/h19875月建(jiàn)成后经过一年多的(de)运行,效果良好。

    旋流塔板是一种具有多片倾斜叶片、以便(biàn)通过它的气流产生旋转运动的喷(pēn)射型塔板(bǎn),具有气、液负荷高(gāo)、压降低、操作弹性宽、运转周期(qī)长(不易堵塞)、结构简单等(děng)特点,适合(hé)于湿式烟气脱硫。

    利用电石渣浆吸收S02时发生(shēng)的反应属气(qì)、液、因三相反应体系。在湿式钙法烟气脱硫系统中PH的控制是很重要的。PH值不(bú)仅影响脱硫率,而且对整个(gè)系统避免腐蚀、结垢,保(bǎo)持正常运行有密切关系。PH值大于6,脱硫(liú)率(lǜ)在55%以上。考虑到腐蚀、结垢等问题,实际操作(zuò)时pH值控制在6.8为宜。PH值降低对脱硫有影响。

    电石(shí)渣桨(jiǎng)液(yè)的喷淋密度对脱(tuō)硫率有_影内。喷淋(lín)密度范(fàn)围在20-40m3m2h,其全塔压降约50mmH20,脱硫率达75%。如果塔板数多于三块,脱硫率可以提高(gāo),喷淋密度还可以降低。

    电石渣桨液浓度范围为2.4%-8.5%(w1),浆液浓度对脱硫率没有影响,但浆液浓度高.有效吸收时间长。

    电(diàn)石渣浆液中加添加剂己(jǐ)二酸、有机酸和(hé)金属化台(tái)物。如加MgO,能大大提高脱硫率,延长浆液吸收时间并能缓冲PH值,防止结(jié)垢。结垢对脱硫设备危害很大.可使系统压降增大,影响正常操(cāo)作,引起管路堵塞,加(jiā)速设备腐蚀,甚至使控制仪表失灵。所以加有机酸添加剂,使pH<5,垢层可逐步溶解。

8. 脉(mò)冲放电烟(yān)气技术工业化试验

    本项(xiàng)目是在八五_自然科学基金重点项目和八五_科技攻关项目的(de)基础上,设计(jì)并运行了1000-3000m3/h烟气的脉冲放(fàng)电等离子体工业化试验装置。

    其基本原理是(shì):在气体(tǐ)中进行脉冲放电,可产生大量的OHH20003-02+O2-N等自由基和活性粒子,利用这些活性物质与S02的化学反应来实(shí)现对烟气的脱硫处理。产生这些活性物质是由于故电场(chǎng)加速的电子与其它气(qì)体分子碰撞,气(qì)体分子被激发、电(diàn)离或裂(liè)解的结果。采用窄脉冲放电,一方面使火花电压大幅度升高,电晕空间可以得到很高的(de)电场(chǎng)。另一方面由于施加电压的时间_短,离子的(de)加(jiā)速(sù)被抑制,而电子故加速具有较高的能量。与离子相比电子具有很高的温度,由于加速被抑制,形成了非平衡态等离子体。这样产生上述自由基和活性粒子的数量及能量效率_可以有(yǒu)较大幅度的提高。当含有的SO2的烟气通过脉冲电(diàn)晕放电场时,S02与这些活性物质(zhì)发生(shēng)一(yī)系列化学反(fǎn)应._终被去除。

    利用试验系统(tǒng)进行了脱硫(liú)试验,获得主(zhǔ)要结果:在烟(yān)气温(wēn)度(dù)为65-75时,烟气(qì)含水量10%-15%NH3的注入量与SO211化学(xué)计量比,总能耗为<5Wh/m3的条件下,初始(shǐ)浓度为1500-2000ppmSO2,脱除率为75%—80%,产(chǎn)物中(NH4)2S04的含量>80%

    “九五期间,_科技部仍立攻关项目,支持脉冲电晕等离子体烟气脱硫技术,建立12000-20000Nm3/h脉冲电晕等(děng)离子体(tǐ)烟气脱硫工业试验装置进行运行实验。

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